7月25日开始,历时5天,更换节能氮气分离膜、进行管路拆卸清洗再安装、清洗并更换4级过滤器......
7月29日上午,看着制氮车间1号制氮机大修即将进入尾声,2022年度皖煤工匠、皖北煤电智能公司机运科机电队副队长孙永华露出了欣慰的笑容。
据他介绍,该公司6月份产能核增至千万吨后,采区推进速度加快,采空区制氮用量急剧增加,而1号制氮机2019年服役,由于管路堵塞、氮气分离膜老化,日常合格制氮量最高只能达到800m³左右,防灭火性能随之下降,自燃几率相应增加,对矿井安全生产造成巨大威胁,对环保工作也带来了负面影响。公司高度重视千万吨矿井的配套建设,从加强顶层设计的角度出发,专门安排了此次大修。大修完成后,日常合格制氮量有望快速提高到1500m³左右,对矿井安全生产及环保工作将提供双重保障。
“这次大修可都是我们机电队的职工自己干的,厂家只派1名技术人员进行指导,仅这一项就能为公司节约10万元左右,加上拆下下来的管路、螺栓留做备用,又能为公司节约不少钱......”
大修现场,机运科机电队副队长代志清绝口不提大修的辛苦,满脸洋溢的都是为公司节约资金的骄傲和自豪。
据了解,为确保大修安全,机电队还将导师带徒融入到了大修当中,形成了师傅带着干,徒弟用心学,互相盯重点,齐力保安全的生动局面。