2023年,五阳煤矿强化竞争者思维,秉持赶考者意识,立足价值创新创造,聚焦内涵式提升,构建具有五阳特色的精益生产之路,以集约高效生产水平的新提升,推动矿井高质量可持续发展。
精采细采挖潜能
有着67年开采史的五阳煤矿,着眼可持续发展,坚持精采细采,从源头设计优化、煤炭回收等方面挖潜,最大限度地减少资源开采过程中的浪费,努力实现资源回收利用的最大化。
本着资源“吃干榨净”的原则,该矿深耕一号井“效益田”,深挖细找效益煤。7523工作面作为2023年主要配采面之一,通过不断地优化回采工艺,突出风险辨识,采取超前措施,加强顶板、煤墙管理,克服了受9条失修老旧巷道影响,实现了安全高效回采。在已结采的75采区设计边角面和煤柱工作面,确保配采面年产量保持在80万吨以上。发挥二号井优势,扎实推进“以岩保煤”区域瓦斯综合治理工程,加紧综采工作面圈定工作,确保资源顺利接替。
在回采过程中,该矿实施“粗放、精放、补放”放煤工艺标准细化管理,优化综采工作面端头尾施工工艺,多回收煤炭资源2万余吨。推广应用老塘浮煤柔性回收装置,对采空区遗留浮煤回收,提高工作面资源回收率3%以上。
系统优化提效能
五阳煤矿深入践行精益思想指导下的“算账”文化,实施系列系统改造,减负“瘦身”减环节,降成本、增效益。
根据主运输系统战线长、距离远的情况,该矿积极优化系统,规划设计新76.2#皮带巷,减少4部皮带和1个煤仓,缩短运输线路1215米,减少2部胶带输送机,节省岗位人员20个,每年可节省人工成本和电费500万元。规划设计新75.1#皮带巷,直接搭接主五胶带输送机,目前正在按照时间节点稳步推进,届时将节省75.1#皮带巷修巷成本费用2200万余元,75煤仓加固费用200万余元。
改造辅助运输系统,单轨吊系统替代小绞车运输,提高辅助运输系统安全性及可靠性,降低辅助运输系统事故率,提升运输效率30%以上。新开口掘进的工作面全面推广使用单轨吊辅助运输,实现材料设备“一站式”运输到位,解决掘进期间快速运输问题,为掘进效率提升创优环境。
创新赋能添动能
五阳煤矿坚持创新驱动,聚焦工作难题,实施对标创新项目,破解安全生产难题,激发集约高效生产新动能。
随着矿井开采深度的不断延深,巷道围岩结构及应力条件越来越复杂,该矿聚焦巷道变型后期维护困难、工作量大、成本高的技术难题,将支护方式优化为升级“全锚索强力支护”,形成“锚索丛林”支护,巷道支护强度明显提高,巷道变形量减少80%以上,极大地减少了巷道后期的维修工作量。引进新型高强预应力抗剪让压吸能锚索,通过自身结构实现让压,合理控制冲击动载对浅部围岩造成的破坏,提高围岩-支护系统整体吸能让压性能,减弱能量在围岩中的快速传播,避免大能量事件对支护体造成的严重劣化,致使锚索瞬间失效的情况,提高深部巷道强动压区域围岩锚索抗剪性能,合理控制巷道有害变形,降低支护成本,保障了矿井安全生产。
圈定孤岛工作面过程中,存在“穿越应力集中程度高的密集巷道群及复杂空巷,煤体酥软,支护失效,巷道底鼓、位移量大”的技术难题,该矿采取先封闭围岩再预注无机化学材料,配合长短锚索支护综合治理的方式,有效控制围岩稳定及支护安全,减少巷道二次修复量10%以上。
综采工作面回撤后溜工艺,采用间隙抽架作业模式,存在工序复杂、回撤效率低、安全系数低等问题,该矿改进回撤后溜工艺,溜槽不用通过抽架间隙先拖拽至前溜位置,省去了回撤环节,提高了回撤效率。优化综采工作面安装工艺,改进单轨吊辅助运输系统,减少了支架安装平台、绞车运输支架环节,实现液压支架安装每天保证5-6架,提升了安装效率。
为解决边角面受三条空巷影响,回采期间顶板极易失稳导致工作面无法正常推进的难题,该矿采用超高水材料充填提前维护空巷,安全高效回采,置换出73万吨煤炭资源,为今后“三下”绿色开采积累可靠数据和经验,探索安全集约化减优绿高效转型发展之路。
装备升级提效率
五阳煤矿坚持以装备升级,引进应用高支撑力端头支架、远距离运输皮带、单轨液压移动装置及支架电液控系统、智能采煤机系统、超前支架、端头支架等新装备新工艺,打造安全高效运行系统,进一步提高综采工作面机械化、自动化、智能化水平。
在综采工作面全面推广应用超前支架,淘汰现有传统架棚工艺,实现端头支架液压自移,提高了支护强度,减少超前维护工2人,减轻了工人劳动强度,提升了机械化水平和作业效率。推广使用机载前探梁,大大满足了临时支护强度,提高了安全系数,减轻了施工强度。
引进新型大功率岩巷综掘机,摆脱火工影响的束缚,使巷道连续作业,实现大规模平行作业,日循环达到8米,掘进效率提升15%以上。引进新型液压锚杆支护钻车,支护单根锚杆时间缩短至3分钟,支护单根锚索时间缩短至10分钟,支护效率提升30%以上,掘进效率提高1.1倍。引进地锚钻机,能够更快完成底板锚索钻孔及安装作业,操作简单、方便且安全系数较高,极大地降低了人工劳动强度,施工效率也提升了近一倍,人员节省了一半。引进水仓清挖机,取代人工清挖,实现机械挖仓,大大减轻了工人劳动强度,施工工期缩短57.8%,效率提升1倍,人工投入降低50%以上,材料及人工费用降低68.4%。
好风凭借力,扬帆正当时。站在新征程的起点,五阳煤矿将深耕 “算账”文化,在源头设计、生产组织、资源回收、技术创新等方面精准发力,以上下同心、久久为功的持久力,不断提升集约高效生产水平,书写建设百年五阳高质量可持续发展的新篇章。(晓慧、锦绣、志强)