这是一个着眼矿井基业长青,关系着矿井发展命运的项目。
这是一个新的起点,标志着矿井高质量发展迈入了新征程。
2020年7月10日完成初步设计,12月23日项目立项;2021年3月25日开工建设,7月28日空载试运行,8月30日竣工验收。
从设计到竣工,经过14个月的艰苦建设,华荣能源龙门峡南煤矿干法选煤系统正式建成投产,这标志着该矿优化产品结构、提高盈利能力、提升发展质量的重大效益工程开始“造血”。
龙门峡南煤矿现主要开采煤层为K1煤层,工作面为3133采煤工作面,原煤的发热量约为3900 kcal/kg以上,硫分约为3.5%左右,可以作为发电用煤和建材用煤,当前国家大力发展水力发电,对火电的需求减小,特别是在水电发达的长江上游的四川、重庆等地,火电只是起到对水电的补充和调峰用途,所以市场上对电煤的需求越来越小。
为了避免出现广安及周边电煤市场供大于求影响销售的情况,根据华荣能源公司销售计划安排,龙门峡南煤矿原煤销售的重心放在了建材用煤方面。该矿通过市场调查发现,水泥厂对煤质要求较高,要求热值5100 kcal/kg以上,水分5%以下,硫分3%以下,而该矿由于采用机械化开采,煤层中夹矸较多,开采出的原煤中含有的矸石量大,原煤发热量、硫分均达不到水泥市场用煤所需5100kcal/kg以上,严重影响了煤炭销售和矿井的经济效益。
为了提高煤质,满足市场用户需求,该矿决定在现有工业广场内建设60万吨/年的分选系统,通过分选排矸后可降低原煤灰分、硫分,提高原煤热值,将选后煤的发热量提升到5100kcal/kg以上,达到水泥厂用煤要求,以此解决煤炭滞销问题,在拓展产品销路的同时提高企业经济效益。
该矿干法选煤系统处理能力为200t/h,采用双自动化集控系统,智能化控制,入选粒度为0-80mm,通过干法分选后的商品煤在入选原煤基础上增加热质500~1000kcal/kg、灰分降低11%,商品煤灰分控制在30%以内,矸石发热量不超过1400kcal/kg。
该系统采用湿式喷雾除尘、集尘罩、沉降室、布袋除尘的干湿综合除尘系统,全封闭负压运行,分选过程不需水,不产生煤泥,粉尘排放浓度不超过50mg/Nm3,厂界夜间噪音不超过50dB(A),作业场所噪音不超过85dB(A),在降低生产成本提高企业效益的同时还兼顾了良好的环保效果。
为更好依托干法选煤系统为企业创造效益,龙门峡南煤矿在软件配套上也狠下了功夫。一是积极关注掌握原煤和用户市场动态,及时调整产品结构及价格;二是与主要用户签订销售协议,保证产品有较稳定的销路;三是重视人才引进和培养,加强对洗选系统员工技术操作水平的锻炼和提高,充分发挥工艺流程的优势,为洗选系统创造更高的利润。