人勤春来早,迎着春日的暖阳,韩城矿业下峪口矿首套智能化综采工作面安装告捷,历时28天,设备一次安装到位、一次试运转成功、一次验收合格,采煤机正式运转。
厉兵秣马,开工达标
此次安装运输距离7000余米,巷道条件复杂,坡度起伏大。要完成118台液压支架、180米刮板输送机、500型采煤机、2台端头支架、13台两顺超前支架、53米转载机以及皮带自移机尾安装和铺设,工作面设备安装与进顺掘进设备回撤、运顺皮带安装同时进行,时间紧任务重。
面对复杂作业环境下新设备、新技术的安装作业,该矿超前谋划,确定了由部室专业技术人员、采煤二队、掘进一区等骨干组成的安装队伍,明确职责划分。多次入井调研安装前期准备工作,现场组织召开协调会,按照“开工即达标,作业即达标”工作理念,制定了安装计划,开展专项安全风险辨识,全面排查、分析、评估各环节隐患问题,建立了问题隐患“清单”,并高标准对各区域运输系统巷道进行了维护,对运输路线、提升设备等进行超前检测检修,确保作业环境安全可靠。
“设备吨位大、组装量大,运输路线长,要按期高质量完成工作面安装任务,得咬着牙干。” 机电动力部业务主管马红涛说。
周密谋划,安装达标
安装过程中,该矿每天组织施工人员召开安装协调专题会,捋顺施工流程、部署关键环节、解决存在问题、跟踪施工进度。通过微信工作群、电话“点对点”动态协调各项工作,确保反馈更有效,解决更及时。由机电、生产、调度等部室组成跟班人员,驻守现场跟班指导,并结合现场情况及时修订工程计划、施工技术措施和设备安装方案。
面对运输能力不足“瓶颈”,合理利用+300集中运输巷用于返空车,让饱车和空车分流,缓解了工作面回顺运输紧张局面,取得了28天运输400多车饱车的好成绩。专门抽调运输区在二水平辅助运输巷运输支架,解决了因支架运输战线长而导致的人机分离问题。
同时,机电动力部技术人员组成科研攻关小组,通过改造拉运平板车,减少了超前支架分解量和安装量,针对运顺超前设备纵向安装配套间隙1.5米的难题,详细测量计算安装设备配套尺寸,创新应用倒序安装方式精准施工,仅3天时间完成了端头支架、超前支架、转载机及迈步自移等设备安装。
采煤二队作为主要安装队,每天组织召开队委会,将任务分解到班组、个人,每班安排管理人员跟班解决现场问题,最高创单日安装10台液压支架的纪录。
环境安全,验收达标
面对安装过程不确定因素,该矿沉着冷静应对,防患未然。机电动力部每天安排专人对供电系统、提升绞车设施进行检查维修,加强设备装卸、起吊、转运等流程动态安全监管,及时处置突发问题,做到不安全不提升,保证轨道、机车、专用车辆以及各项运输设备安全完好,从源头上杜绝了设备拉运车辆掉道、甩饼等问题。
严格按质量标准化进行施工作业,队干、技术员对每班施工情况进行检查验收,发现不符后质量标准化要求的责令整改,严把安装质量验收,做到设备安装一次成型。
工期关键节点正值春节,为确保职工安心上岗,该矿制定了阶梯型激励考核办法,为职工发放节日慰问品,包联、包保人员进班前为职工讲安全,加油打气,激发工作积极性。
23308智能化综采工作面井下试运转成功,是干部职工凝心聚力,“干的最快、最漂亮的工程”,更是调整“一井一面”生产布局后,实现机械化减人、自动化换人、智能化少人迈出的关键一步。至此,下峪口矿真正开启了“智能矿井、智慧矿区”建设新的春天。(卫宝娜)