一、工程概况
工作面概况
22103综采面推进长度1638.5m,倾向布置长度为325m。工作面上覆基岩厚度189~263m,松散层厚度0~10m。煤厚2.5~3.0m,工作面内煤层厚度变化较小。
工作面主要配套设备
采煤机选用EKF-SL750型采煤机1台,生产能力约3850t/h。
液压支架选用DBT8638/17/35型液压支架,架宽1.75m,支护高度1.7~3.5m,工作阻力8638kN。
刮板送输机选用JOY 3×700m,中双链,运输能力2700t/h,配套JOY 375型转载机、JOY 375型破碎机各1台。
二、事故经过及造成的损失
事故经过
22103综采工作面受f167断层影响,106~137#支架间顶部平均割岩1.6米,为减少割岩量保证煤质,综采队采取卧底推进,卧底段为90~130#支架。105~109#支架间受断层影响,岩石破碎,2016年11月6日早班支架工在漏顶处未及时拉超前架控制顶板,导致该范围内顶板漏矸严重,6号中班割煤2刀后检修,因105~109#支架推拉油缸卸液,造成支架推力不足,未能对漏矸段进行有效控制,工作面发生漏顶。事故造成的损失
此次事故漏顶范围约9米长,造成工作面支架不能接顶,在过断层期间,增加了大范围冒顶风险。
二、事故原因分析
直接原因
1、过断层期间支架工拉超前架不及时,不能对破碎处顶板进行及时支护;
2、支架检修工检修支架不到位,造成工作面105~109#支架不能推出到位,导致漏顶区域得不到有效支护。
间接原因
1、由于煤质影响,根据公司生产安排,作业时间短,工作面停机时间长。导致工作面不能满负荷生产,不能快速地过断层。
2、跟班队长现场管理工作落实不到位,日常检修、生产期间重点工作安排不到位,未严格执行过断层安全技术措施。
三、采取的防治措施
过断层期间,工作面支架的初撑力不低于252bar,尤其是过断层期间,顶板破碎时,要追机拉架、带压拉架、拉超前架进行顶板管控。否则按规定对责任人进行处罚。
跟班队长必须增强责任心,要时刻观察工作面的变化情况,对特殊区域顶板要进行有效控制,杜绝漏顶。
要加强职工的技能培训教育,提高职工处理事故能力,遇到过断层漏顶时,及时拉架到位。
四、事故经验教训
管理方面
区队跟班人员对顶板管理工作重视程度不够,对过断层技术措施执行不到位,未能及时采取措施将隐患控制再可控范围内。
对支架检修工作的重要性认识不够,在过断层期间不能保证设备的高效运行。
技术方面
对过断层期间安全措施执行不到位,技术人员对于断层对工作面影响范围及程度不能有效预测,不能很好地指导现场安全生产。