尽管针对PM2.5的燃煤排放标准尚未出台,但火电行业早晚要将套上新的环保枷锁。经历过除尘、脱硫、脱硝等几轮环保风暴,火电企业在面对PM2.5时已经学会了提前准备,而不是坐等新标准来影响公司的营收。
从目前学界的研究来看,PM2.5的治理绝非易事。那么,火电厂到底能不能减少PM2.5的排放呢?上海电力自2012年开始这方面探索。这家中电投集团旗下的上市公司,在PM2.5的治理上抢到了前面。
按照中国现有的环保标准,即便是能够达标的火电厂废气净化设施,仍然难以有效过滤掉体积更小的PM2.5。因此,治理PM2.5的一个思路就是把这些细小颗粒物转化成更大的颗粒物来捕捉。
上海电力的吴泾电厂现有4台30万千瓦的燃煤机组,是上海南部重要的电源点和热源点。去年上海电力投入约500万元为其中一台机组安装了“微粒聚合器”。简单地说,这个装置就是先将废烟气中细颗粒物要么变成正电荷微粒,要么变成负电荷微粒,再通过异性相吸使得细颗粒物结合成大颗粒,这样火电厂原有的静电除尘装置就能更好的发挥作用。
国电环境保护研究院出具的监测报告显示,这套系统使PM2.5排放浓度从15.6mg/m3下降到10.6mg/m3,下降幅度达到30%,与此同时也减少了汞和砷等有毒元素的排放。而且,由于占地面积小、成本低,这项技术具有很好的推广前景。
除了对“微粒聚合器”进行商业示范,上海电力还在长兴岛第二发电厂进行了投资更大的技术改造。
长兴岛第二发电厂是中电投集团最小的一家电厂,仅有2台1.2万千瓦的机组,是长兴岛上唯一的热源点。也正是因为装机容量小,这家电厂才会被选中作为烟气综合治理技术改造的实验地,投入改造的费用近3000万元。
在综合治理的各个环节中,湿式电除尘设施对PM2.5减排的作用更直接,它是通过荷电水雾和电场力来吸附细颗粒,同时控制多种其他污染物的排放。该装置投资近500万元,如果采用进口技术应用于百万千瓦机组的话仅设备成本就要6000万元左右。
综合治理设备的投产使得两台机组的PM2.5排放浓度分别降低了34.8%和55.6%。上海市环保监测中心的检验显示,长兴岛第二发电厂排放的烟尘浓度为7.2mg/m3,远低于将在明年实施的国家新标准中最严格的烟尘排放浓度20mg/m3。
虽然长兴岛第二发电厂可以拿到0.015元/千瓦时的脱硫补贴,但整套系统的运行成本约为0.04元/千瓦时,所以也给经营带来了一些压力。不过,如同脱硫、脱硝的发展一样,如果技术进一步推广,其综合成本会有较大幅度的下降。
在百万千瓦级的机组上,上海电力的“多污染物协同集成治理”同样也有所应用。2012年,上海电力漕泾发电有限公司对其2台100万千瓦火电机组进行了低温省煤器改造。从现在的实时排放的数据来看,这家燃煤电厂的排放水平已经接近燃气电厂,其中烟尘排放浓度在14mg/m3左右。
由于大气环境PM2.5成因复杂,污染物PM2.5检测困难,燃煤电厂该对PM2.5污染负多大的责任仍无定论。但火电企业在用实际行动告诉人们,他们对PM2.5要来一场真刀真枪的战役。