一根井下废弃的高压管经过工人切割、剥皮、打压后,重新“上岗”进入了矿井生产一线;一个报废的采煤机截齿焊上半截手柄,就变成了检修师傅手中用的斧头;一块破旧的风带通过裁减修正,变成了防尘用的覆盖材料……这是晋华宫矿机分厂的工作日常,也是该矿始终坚持降本增效、节支降耗的缩影。
晋华宫矿坚持完善契约化管理体系,强化经营管理,深挖内潜,控成本、细算账,不断在节支降耗上做文章;同时,通过建立“金点子”成果奖励机制,引导广大员工结合实际工作处处留心、开动脑筋,积极开展小改小革和修旧利废,提高机电维修能力和配件加工能力,推动科技创新成果覆盖方方面面。截至目前,广大员工的技术革新成果实用性效果明显,在创新中促进了安全生产、实现了降本增效。
一次,该矿机工车间C6163 车床上的变速拔叉断裂,造成整个车床变速机构运行瘫痪。由于该车床生产于上世纪 70 年代,目前市面上已无法购买到此车床的配件。为克服设备老化、图纸不全以及加工难度大、加工精度高的困难,该矿组织机分厂技术员、维修大拿、车工技师组成攻关小组,查阅资料、反复调研。经研究,该拔叉体积小,加工时键槽与轴的结合面粗糙度要求达到1.6微米,孔的加工精度需以“丝”为单位,轴与孔的配合要求极高。因此,攻关小组人员日夜坚攻,最终设计加工出完全符合要求的变速拔叉,并安装在车床调速箱内,使车床恢复正常运行,保证了井下配件正常生产。
“内线车间经常需要对电磁传动滚筒进行入井前试验。为了提高试验的有效性和准确性,我们组织技术人员通过多次测算和工艺分析,自行研究设计了电磁传动滚筒试验架。”机分厂书记刘松介绍道。
该电磁传动滚筒试验架由12#槽钢、14#槽钢、75X75角钢、10毫米钢板焊接而成,整体呈梯形,以保证关键部位的力学强度。该试验架使用便捷,有效提高了电磁传动滚筒实验效率,且加工成本低。
此外,该矿机分厂为应对车间生产人员严重短缺的问题,充分发挥党员先锋模范作用,同技术人员一起投入到研制切割机送料架的创新中。在大家的共同努力下,研制出的产品检验合格,并第一时间在铆焊车间投入了使用。该送料架操作简单、使用方便,使原本需要3个工人共同完成的工作变1人即可完成,大大降低了劳动强度,提高了工作效率。