在铁峰煤业公司选煤厂日常生产过程中,时常会发生浅槽刮板机出现跳链故障。此时,如果能及时停车处理,短时间就可以恢复设备正常运行。但如果未及时发现,错位越来越严重,就很容易导致拉断链条、损坏铸石槽箱或链道,甚至烧毁电机、拉翻机座,造成严重安全生产事故。
以往,该厂在处理浅槽跳链故障时,均采取“垫木块别链”的简易方法。事故处理从通知集控室、断电、上锁,到垫好木块、解锁、送电、运行,至少需要十分钟以上的时间完成。以往垫木块时,岗位工必须进入浅槽内部作业,不仅费时费力,而且还存在安全隐患。
针对这一情况,该厂检修人员经过多次现场观察和分析讨论,决定将浅槽机头链轮与链条结合处槽体打通,改造出一个尺寸大小合适的“便捷”小洞。当发生跳链故障时,除按正常操作规程执行外,岗位工只需弯腰从外部将木块垫入洞内合适位置,便可轻松解决难题,不仅避免了人工进入槽体作业的危险,而且还大大缩短了跳链故障的处理时间。
改造后故障处理时间由过去的10分钟,缩短到现在的2分钟,增加原煤入洗量近200余吨。看似简单的小创意,却在日常安全生产、提质增效中发挥了大作用。