近期,彬长矿业大佛寺矿创新“套铣钻杆+筛管护孔”下管技术,有效解决了高位定向钻孔复杂岩层护孔技术难题,实现了长距离钻孔全孔段筛管封孔,有力促进了采空区卸压瓦斯高效、稳定抽采。
彬长矿业大佛寺矿煤层顶板地质条件复杂、岩性多变,瓦斯抽采钻孔在施工过程中遇到泥岩、破碎带时,容易发生内敛收缩、塌孔及变形闭合等情况,甚至会导致钻孔失效,严重影响钻孔瓦斯抽采效率。为解决高位定向钻孔失效问题,该矿选用Φ89mm筛管进行护孔。但由于钻孔孔壁不平滑、变形快等原因,筛管护孔深度达不到300m,不能满足正常钻孔深度需要。针对这一问题,该矿积极探索研究,创新“套铣钻杆+筛管护孔”下管技术,利用φ127套铣钻杆强度大、韧性强、能正常带水旋转钻进等特点,下筛管前先将φ127套铣钻杆送至孔底,利用φ127套铣钻杆内壁导向、摩擦阻力小等优点,将Φ89mm筛管送入孔底后再将套铣钻杆退出,实现了全孔段护孔目的。
目前,该技术已经在41109工作面成功应用,完成了6个高位定向钻孔下管护孔工作,最深纪录达到570m,突破了高位定向钻孔护管300m深度纪录,达到了全国领先水平,实现了长距离全孔段筛管封孔。经测定,实施筛管护孔后的钻孔单孔抽采流量达到10-20m³/min,每组钻孔抽采量达到80m³/min,抽采浓度10-40%,抽采瓦斯量5-8m³/min,有效保证了钻孔完好性和抽采效率。(冯春朋)