韩城矿业:TBM掘出“新质生产力”

时间:2024-06-12 来源:陕煤集团 作者:程仙芳
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陕煤集团韩城矿业公司面对地质灾害复杂,掘进单进水平较低,采掘接续受到制约的问题,经充分调研,引进TBM硬岩掘进机快速掘进设备和工艺,先后在桑树坪矿和王峰煤矿安装应用三套TBM硬岩掘进机,如今,TBM硬岩掘进机成为该公司岩巷掘进的主力军,月度最高进尺420米,截至4月底,累计进尺8583米,为提升掘进效率、推进矿井发展发挥“新质生产力”作用。

科技攻关 破解难题

韩城矿业公司推进复杂地质条件下岩巷快速掘进工艺研究试用、创新攻关,在TBM硬岩掘进机使用过程中,解决了一个又一个难题,不断刷新掘进进尺纪录。

“掘进过程中遇到的最大问题是用水量掌握不好,造成矸石带水量大,导致皮带拉稀货,粘住刀具,粘仓堵仓,影响生产。”

科研人员和厂家技术员经过两个多月的试验,终于找到进水量与刀盘转速的合适配比。通过增添流量计、改善锚杆钻机水套、减少刀盘用水,调整刀盘转速、用水参数等优化工艺流程,实现了出货顺利、降尘、消尘。

针对TBM转弯巷道施工,因转弯角度大,皮带无法正常开启,影响施工这一难题,科研人员与厂家共同协商,提出增加驱动滚筒,实行双驱动滚筒带动,增大驱动压力的方法,改造配套皮带,成功解决问题,顺利完成半径40米、角度180度的小半径、大角度转弯段施工。

针对遇到的顶板破碎垮落、特殊地质构造带等问题,通过更换支护形式、改用新型网片补强支护、顶板上方注浆、提前支护留顶等方法,强化顶板管理,严格把控施工质量,最终安全稳定度过顶板破碎区域。

掘进进尺 不断刷新

在井下TBM主控室,技术人员正在操作机器,对整机进行控制,实现推进、换步、监控、通讯、导向控室操作,显示实时数据和视频监控画面,操作方便快捷。“该设备具有施工安全性好、成巷质量高、除尘效果好等优点。”桑树坪矿掘进一队技术员赵海龙介绍。

桑树坪矿掘进一队队长余峰表示:设备刚安装时,如何让职工更好地使用,让其尽早发挥作用成为科研团队和管理人员思考的重点问题。我们采取“送出去、请进来”的方式,多次组织专人到设备生产厂家进行理论与实践操作培训,确保作业人员技术熟练地操作设备,使TBM硬岩掘进机充分发挥其性能。

“TBM自带钻锚平台和液压支架防护系统,3分钟打一个锚杆,15分钟打一个锚索,与传统锚杆钻机相比,安全系数大大提高,支护效率提高3倍,节省了人工,操作起来省时省力。”技术员赵海龙表示。

桑树坪矿通过科学合理组织人员施工,强化现场管理、人员培训、标准化作业等重要环节,及时解决生产过程中遇到的各类问题。

王峰煤矿2023年先后安装了“奋进号”“建功号”两套TBM硬岩掘进机。使用过程中,王峰煤矿、设备厂家、施工单位精诚合作,通过反复摸索、调试、优化、改进,先后克服顶板过破碎带、支护时间较长、刀盘磨损严重、运输系统复杂等不利因素,实现“同步掘进、同步支护、同步铺底”,单进水平持续提升,累计掘进4908米,单日最高进尺25米,创造月进尺420米纪录,为在建矿井硬岩掘进积累了经验。



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