一直以来,超化矿筛选厂始终坚持走以科技创新保安全、促生产之路,日前,又一小改小革有效解决了生产中的难题。
超化矿煤楼上最初设计安装时,50mm螺旋筛的筛上品(大碴块)经过2#皮带、直接落在3#皮带上,造成3#皮带受损严重,几乎一个月就要更换一次皮带,即影响生产又浪费材料。筛选厂机电组长宋学峰通过现场仔细研究,自行设计了一套承接篦子,安装在溜矸筒下边,使这一情况得到了有效控制。可是,运行一段时间后,发现部分碴块容易夹在承接篦子中间,造成溜碴筒堵塞。他又对溜碴筒进行改造,将直筒子改为斜筒子,碴块经过缓冲后落入3#皮带,彻底解决了这一问题。既减少筒子堵塞,又保护了皮带,每年可为矿节约资金十几万元。