日前,芦沟矿机修队液压车间维修组职工结合悬移支架日常维修实际,对原来自主设计的悬移支架维修机进行了全面升级改造,成功完成了102架悬移支架紧急维修任务,不仅保证了备采工作面支架安装所需,还为矿节约了30多万元的设备维修费。
回收升井的悬移支架前探梁因受压变形或煤尘挤压等因素影响,无法维修,常常被迫将其切割废弃,切割一对支架前探梁,就要损失5500元。为实现降本增效,芦沟矿机修队液压车间维修组职工经过多日反复思考、琢磨、试验,自制一套悬移支架维修机,较好破解了该项难题。但在日常维修中,由于维修机以单个液压缸为动力,推动前探梁向外伸出,遇到变形严重的支架时,推拉还是较为困难,且支架固定不稳,维修受力时易移动,形成安全隐患。根据维修中出现的问题,他们又对维修机进行了升级改造,变单个液压缸为双个,另在底座四周和尾部加装了支架固定装置,成功解决了维修中出现的难题。图为维修试用现场。